該儀器以電化學方法為主。熱化學方法為輔。即先將適量的原油加熱然后在電場作用下評選破乳劑。它與電脫鹽實際工況相近。評選結果較熱化學方法準確、可靠、能同時評選6種破乳劑,或同一種破乳劑評選6種不同的加劑量,評選速度快,(約為熱化學方法的三倍)、耗電小、能耗為熱化學方法的十分之一。
瑞普儀器—全自動密度測定儀綏化
與螺桿泵(濃漿泵)比較二者同屬容積式泵,所以其性能基本相近--能穩輸送高粘度的物質,都有較高的輸送壓力。但螺桿泵有一大的缺點決定了它在有衛生要求的場合的不適用性--由螺桿泵的非流線型曲面以及腔室內眾多的缺陷決定了它不可能成為衛生級的泵,腔壁四氟或橡校料的損壞更可能對被輸送物質造成污染。而本泵由于轉子的流線結構以及轉子室中基本沒有死點和非金屬件,故嚴格來說在食品飲料、醫藥等衛生要求較高的行業中,萬用輸送泵更適合應用,特別是現在的生產線的自動化程度越來越高,同時越來越多的采用了就地清洗,這就更顯示了膠體泵的重要性不銹鋼焊條。
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該儀器電壓可調、溫度自由設定,操作簡便、迅速、結構緊湊體積小,便于攜帶既適于實驗室使用以適于現場服務,是評選破乳劑的一種較為理想的儀器。
【工藝流程】備用料炭化冷卻活化洗滌翻炒烘干粉碎過篩得活性炭成品。【操作步驟】將備用料加入3倍量的44%氯化鋅液(用鹽酸調pH=1),充分攪拌浸漬,靜置吸收5小時,再充分攪拌復靜置吸收5小時,至氯化鋅液全被吸收干,移入敞口平底炭化爐中密閉炭化,于4℃炭化3小時,隔3分鐘左右攪拌一次,攪拌前將爐溫降至1℃以下,攪拌后再升溫密閉炭化,直至變成黑焦,表明炭化完成,出料冷卻,用2倍量的44%氯化鋅液(pH=1)浸漬,充分攪拌,使氯化鋅液全部被吸收,移入活化爐中,于65℃活化7分鐘,出料冷卻,移入木桶內,加入等量的4%氯化銨液,充分攪拌洗滌,靜置澄清,虹吸出清液,依次用3%、12%和3%的氯化銨液攪拌洗滌,再用等量的3%鹽酸攪拌洗滌,濾取炭粒,入鍋,加入等體積的清水,煮沸洗滌幾次,至洗滌無氯化銨為止,加熱蒸發,攪拌翻炒,棄掉水分,烘干、粉碎,過12目篩,得活性炭,密封包裝。
1. 處理量:1~10L/h(在此范圍內可任意調節)。
2. 電脫鹽罐體積:10Lⅹ2
3. 電場強度:0~1500V/cm(交流);直流電場:0~2100V/cm(在此范圍內可任意調節)。
4. 系統工作壓力1Mpa,設計壓力不小于1.5Mpa。
5. 系統工作溫度0~180℃。
6. 油水混合單元采用剪切方式,強度可調,可滿擬現場要求或優于現場要求。且滿足原油電脫鹽、脫鈣、脫水試驗要求。
7. 裝置可以對不同性質的原油進行預處理,原油經裝置兩級電脫鹽脫水后,含水不大于0.4%(分析方法GB/T260)。
8. 系統為兩級電脫水工藝,系統中流量調節、溫度控制、脫鹽罐脫水排放、系統壓力控制、混合強度的調節等為計算機自動化控制。或儀表盤直接操作控制。
9. 電脫水罐體及內構件材質為316不銹鋼,泵體過流件、油水混合單元過流件、系統管線、閥件等為不銹鋼。
10. 裝置中通過串接掛片儀,可進行腐蝕掛片試驗。
11. 裝置操作具有手動、自動控制雙功能。
12. 通過流程切換,裝置要滿足稀油沉降、稠油沉降、稀油+電脫、稠油+電脫四種不同方式的原油破乳動態模擬。
為了提高產量干燥機滾筒做的過長;直徑做的過大;不能充分利用;造成熱能流失;設備占地面積大。為了提高產量進口溫度過高;出口溫度過高;造成能源浪費。同時也造成了被烘干物料品質下降;物料色澤嚴重變黑;甚至糊料很多。滾筒內風速過低,造成物料與熱風的動態和靜態接觸力度松弛,從而造成烘干設備效率低下。只有順流烘干,且干燥過程中飽和的水蒸氣又不能及時排出,這樣水蒸氣在滾筒內運行距離過長,造成水分被干物料重新吸收。
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